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福建三鋼成功實(shí)施干熄焦技術(shù)
作者:admin    發(fā)布于:2015-12-27 6:56 Sunday
一塊燃燒的焦炭,你一定會(huì)用水把它熄滅,但福建三鋼焦化廠實(shí)施干熄焦技術(shù),不用一滴水也能把它熄滅,記者現(xiàn)場見證了焦炭“紅”變“黑”的全過程:焦?fàn)t推焦車將950℃~1050℃的紅焦裝入焦罐,在干熄爐內(nèi)自上而下與爐底部進(jìn)入的105℃~130℃的惰性循環(huán)氣體(氮?dú)?逆向接觸換熱,經(jīng)2個(gè)多小時(shí)的冷卻后,排出200℃以下的黑焦炭。以往濕法熄焦往燒得通紅的焦炭上淋水降溫熄焦,滾滾翻騰的蒸汽攜帶粉塵等廢氣升騰在三不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家的“焦龍”,現(xiàn)如今被三鋼人給降服了,一個(gè)滿目皆綠的花園式工廠,一個(gè)天高云淡的潔凈鋼城呈現(xiàn)在世人面前。

三項(xiàng)攻關(guān):風(fēng)景這邊獨(dú)好

干熄焦是在密閉系統(tǒng)內(nèi)完成熄焦過程,無廢水、廢氣外排,不僅消除了蒸汽燃煤過程有害物對(duì)大氣的污染,產(chǎn)生的蒸汽和電力還可供動(dòng)力部門使用。為最大程度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,讓伴生能源變害為利,福建三鋼焦化廠將“焦炭燒損率、蒸汽產(chǎn)量和氣料比平衡點(diǎn)”等三項(xiàng)關(guān)聯(lián)技術(shù)作為主攻方向,選擇關(guān)鍵科研課題進(jìn)行攻關(guān),力求“干熄焦率達(dá)到80%以上,蒸汽產(chǎn)量較目前有新突破,干熄焦運(yùn)行成本再降低”。

干熄焦,對(duì)福建三鋼焦化廠來說是一項(xiàng)全新的技術(shù),沒有簡單的“拿來主義”。控制焦炭燒損率,尋找最佳氣料比,蒸汽產(chǎn)量指標(biāo)上升,是他們立志要拿下的“硬骨頭”。既然是第一次,就意味著許多事情是抓摸著石頭過河。雙休日在他們的“日歷”中被清除了,上百個(gè)難眠之夜消磨在三項(xiàng)攻關(guān)上,但他們樂此不疲。工藝控制上,他們與H2和CO的含量“較勁”;生產(chǎn)過程中,他們與循環(huán)系統(tǒng)的密封性“較真”;安全運(yùn)行時(shí),他們與壓力值控制范圍的正負(fù)值“較量”。反復(fù)的實(shí)踐讓他們領(lǐng)教了干熄焦的厲害,吃了苦頭,但也增長了難得的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),找到了解決問題的“竅門”。自2009年1月17日整體投產(chǎn)到順產(chǎn),福建三鋼焦化廠僅用了兩個(gè)月時(shí)間,干熄焦率從一開始的7%到逐步穩(wěn)定在現(xiàn)階段的61%,由此獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益——

經(jīng)濟(jì)效益:節(jié)能減排成果顯著

福建三鋼干熄焦投產(chǎn)兩個(gè)月來,干熄紅焦30292.22噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值上千萬元,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。同濕法熄焦相比,焦炭抗碎強(qiáng)度提高了0.5%~1.2%,耐磨強(qiáng)度降低了0.1%~0.2%,焦炭含水量<3%,焦炭的熱反應(yīng)性得到改善。預(yù)計(jì)高爐入爐焦比可降低2.5%、煉鐵生產(chǎn)能力將提高1%,對(duì)節(jié)約生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率十分有利。

實(shí)施干熄焦后,能量回收的指標(biāo)也發(fā)生了重大的變化。2009年3月8日~18日,十天回收能源994噸標(biāo)準(zhǔn)煤,相當(dāng)于每噸焦炭能耗降低41.2kg標(biāo)準(zhǔn)煤。2009年3月8日,蒸汽并網(wǎng)發(fā)電后,每小時(shí)可回收30多噸壓力3.8MPa、溫度450℃的蒸汽,日可回收蒸汽720多噸。3月8日~18日,十天共回收蒸汽7362.9噸并入三鋼中溫中壓蒸汽管網(wǎng)用于生產(chǎn)。

生態(tài)效益:焦塵污染、水體污染、噪聲污染有效治理

為了控制干熄焦系統(tǒng)排出的焦塵,福建三鋼干熄焦技術(shù)在工藝上采取“一個(gè)重點(diǎn)戰(zhàn)略”,即:在干熄爐裝焦口、排焦口、干熄爐預(yù)存室放散口以及循環(huán)氣體放散口等處設(shè)煙塵捕集裝置,多出了一張張“嘴巴”,將焦炭干熄過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔馊砍缘簦透上ń弓h(huán)境除塵站處理,讓廢物回收為我所用。福建三鋼實(shí)施干熄焦技術(shù),預(yù)計(jì)每年可少排放粉塵153t/a、減少蒸汽外排0.4t/t焦、酚76.5t/a、氰8.1t/a、硫化物18t/a。2009年2月~3月,三鋼焦化廠操作區(qū)粉塵濃度不超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)10mg/m3,經(jīng)除塵器凈化后的煙囪排出氣體粉塵濃度低于30mg/m3。

眾所周知,在不銹鋼復(fù)合管欄桿生產(chǎn)過程中,每一道工序都是離不開水的,但干熄焦技術(shù)卻是個(gè)例外。它對(duì)焦炭的燜爐過程沒用到一滴水,是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的節(jié)能技術(shù)。對(duì)干熄爐外不可避免的少量用水,福建三鋼焦化廠采取無污染或輕污染技術(shù)處理,實(shí)施“兩步走方案”,一是提高水的重復(fù)利用率,減少污水的外排量。二是余熱鍋爐排污水除水溫較高外,污染物含量較低,符合有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的,直接排入現(xiàn)有排水管網(wǎng)中。福建三鋼實(shí)施干熄焦技術(shù),預(yù)計(jì)每年可節(jié)省熄焦用水35萬噸。

噪聲,是較容易被人忽視的污染,但福建三鋼焦化廠“三管齊下”,補(bǔ)齊了這個(gè)環(huán)境污染上的“短板”。在滿足工藝要求的前提下,設(shè)備首選低噪聲產(chǎn)品。不僅如此,還人性化地在除塵風(fēng)機(jī)出口設(shè)消聲器,鍋爐安全閥放散管設(shè)消聲器。更周全地在建筑設(shè)計(jì)上采取隔聲和減振措施,設(shè)備與管道也都采用柔性連接方式。經(jīng)三方治理后,廠區(qū)邊界噪聲晝夜預(yù)計(jì)可分別低于65dB(A)和55dB(A),符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值。

雖然,福建三鋼焦化廠節(jié)能減排等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已排在國家同行業(yè)前列,但干熄焦技術(shù)將一展身手,在更高層次與不銹鋼復(fù)合管欄桿強(qiáng)企比肩爭鋒。我們有理由相信,通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新,在不久的將來,我們一定擁有更多的藍(lán)天白云,我們一定會(huì)見到久違的彩虹。
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