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沙鋼全面實施燒結脫硫技改工程
作者:admin 發布于:2014-10-30 3:16 Thursday
日前,記者來到沙鋼集團公司4號燒結機脫硫項目控制中心,在電腦屏幕上看到了這樣一組數據:尾氣在未進入脫硫裝置前每立方米含二氧化硫505毫克、煙粉塵60毫克,經處理后,排放的尾氣每立方米僅含二氧化硫40毫克、煙粉塵25毫克。30crmo合金管,30crmo合金管
據了解,沙鋼為加快推進燒結機的脫硫技改項目,成立專門班子對國內外的煙氣脫硫技術進行跟蹤了解和實地調研,經過反復技術篩選,最終確定采用旋轉噴霧法燒結煙氣脫硫技術。其工藝流程為:燒結煙氣進入旋轉噴霧吸收塔,與被霧化的石灰漿液接觸,發生化學、物理反應,氣體中的二氧化硫被吸收凈化,霧化的漿液被干燥;吸收二氧化硫并干燥的含粉料(脫硫灰)煙氣出吸收塔后進入布袋除塵器進行氣固分離,凈化后的煙氣經煙囪達標排放,脫硫灰被集中收集。該技術具有工藝先進、結構簡單、便于操作、脫硫效果明顯等特點。30crmo合金管,30crmo合金管
沙鋼4號燒結機脫硫項目投資近1億元,從2009年7月開始建設,今年2月建成投運后,脫硫率達90%以上,二氧化硫排放濃度每立方米小于100毫克,煙粉塵排放每立方米小于30毫克,每年可減排二氧化硫4000噸、煙粉塵700噸。為進一步深化節能減排工作,沙鋼在4號燒結機脫硫工程取得成效的基礎上,今年再次投資8000余萬元實施3號燒結機脫硫項目,8月10日已正式動工,預計將于今年底完成設備安裝并進入調試、試運行。屆時,沙鋼每年又可減排二氧化硫4000噸、煙粉塵700噸。30crmo合金管,30crmo合金管