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浙江久立依靠創新助企業飛速發展
作者:admin 發布于:2013-2-9 9:33 Saturday
記者日前來到久立不銹鋼碳素鋼復合管分廠,在生產現場看到一番繁忙景象:員工們正緊張地生產著超長小口徑不銹鋼碳素鋼復合管。“我們的訂單都來不及接,工人腳不沾地,機器連軸轉,生產任務排到了明年1月份。”公司董事長周志江說。
據周志江介紹,國內生產超長小口徑不銹鋼碳素鋼復合管的企業不超過4家,作為其中之一的“久立”就是依靠生產這類高技術含量的不銹鋼碳素鋼復合管產品,才會在行情不如人意時依然保持高歌猛進的活力。據悉,在產品銷售市場下降20%的情況下,今年1至9月,“久立”銷售額同比增長24%,其中長特優高精尖產品銷量同比增長20%,其所產生的利潤占到整個利潤的七成左右。
快人一步提高技術含量
自主創新讓“久立”在全國同行業中獨樹一幟。周志江說,面對經濟發展出現的新情況、新挑戰,早在去年上半年,“久立”就早早籌劃,采取比較對路的方法從容應對。
“要獲得競爭力,產品的技術升級必須快人一步。”
當國內一些不銹鋼碳素鋼復合管企業在低端行情拼得你死我活時,“久立”卻依靠技術優勢把目光瞄準高端不銹鋼碳素鋼復合管行情。周志江說,從2005年開始,“久立”從每年的銷售額中提取1%的經費用于企業的技術研發。今年投入了1700萬元,組織強大的研發力量攻關,開發了15個新產品,目前已有9個投入生產。
超超臨界電站鍋爐不銹鋼碳素鋼復合管便是其中一個。以往一些大型的發電企業為了提高熱效率,所需這種特殊的不銹鋼碳素鋼復合管都是從德國、日本進口,且市場昂貴。今年4月,哈爾濱鍋爐廠獲悉“久立”已研發出能替代進口的這款特殊的不銹鋼碳素鋼復合管產品,便慕名而來下了訂單,其市場不但比進口產品每噸便宜了30%,有幾個技術指標還優于德國產的。“超超臨界”已投入批量生產,由此,“久立”還成為了世界著名企業阿爾斯通的合格供應商。目前,東方鍋爐廠等國內3家大型動力發電企業聞訊后,也打算前來洽談產品生產事宜。另一個用于石油深井的G3高鎳合金不銹鋼碳素鋼復合管新項目現正處于鑒定過程中,不久將投放行情。
在抓好產品創新的同時,“久立”還致力于裝備更新,使企業的勞動效率大大提高。今年8月,該公司投入5000萬元,淘汰了穿孔分廠所有的落后設備,實現了標準化生產,在提高產品質量的同時節約了勞動力,使原來3個人干的活減少到只需一人。
搶先一步推行精益管理
向管理要效益、降成本。為了學習和借鑒國外大公司一些先進的管理理念,今年4月,周志江帶著幾名高管前往日本豐田公司參觀學習。豐田公司推行了30年的精益管理讓周志江很是著迷。
“通過去豐田公司學習,就是想讓員工看到,真正的精益管理是從生產現場開始的,質量、勞動、工效、成本等都是取決于生產現場。
隨著行情競爭日益激烈,企業的生存和發展面臨新的考驗,為了提高企業的競爭力,需要減少浪費,降低生產、經營、管理等方面成本,為此,當“久立”6名高管分兩批學成回來后,便結合自身的實際情況,專門制訂出臺了《精益管理實施條例》。
于是,一項圍繞“提質量、降成本、增效益”的提建議活動在“久立”
展開,它是“精益管理”中的一個做法,要求每名員工一年中提4條合理化的提案,此項活動激發了全體員工降本增效的熱情。
董衛兵是“久立”小焊管分廠的一名修理工。他平日對進口設備維修時所需的鍋流探頭都從國外進口,成本為每個4000元,而探頭由外殼及線圈等組成。由于線圈
2至3個月就報廢,不得不更換整套探頭。董衛兵對這一產品進行了解剖,自己動手制作線圈,成本每個僅幾十元,而且使用效果絲毫不差,僅此一項,一年就降低成本近6萬元。
提建議活動在“久立”實施以來,像董衛兵這樣的員工越來越多,至今公司已收到員工提案300多條。
小到生產工藝,大到研發流程,“久立”從一點一滴中節約成本,降低能耗。面對原材料上漲的不利因素,從去年上半年開始,公司就鎖定原材料市場,預先與原料供應商簽訂全年的供貨合同,穩定庫存,將原料上漲帶來的損失降到最低點。
據周志江介紹,國內生產超長小口徑不銹鋼碳素鋼復合管的企業不超過4家,作為其中之一的“久立”就是依靠生產這類高技術含量的不銹鋼碳素鋼復合管產品,才會在行情不如人意時依然保持高歌猛進的活力。據悉,在產品銷售市場下降20%的情況下,今年1至9月,“久立”銷售額同比增長24%,其中長特優高精尖產品銷量同比增長20%,其所產生的利潤占到整個利潤的七成左右。
快人一步提高技術含量
自主創新讓“久立”在全國同行業中獨樹一幟。周志江說,面對經濟發展出現的新情況、新挑戰,早在去年上半年,“久立”就早早籌劃,采取比較對路的方法從容應對。
“要獲得競爭力,產品的技術升級必須快人一步。”
當國內一些不銹鋼碳素鋼復合管企業在低端行情拼得你死我活時,“久立”卻依靠技術優勢把目光瞄準高端不銹鋼碳素鋼復合管行情。周志江說,從2005年開始,“久立”從每年的銷售額中提取1%的經費用于企業的技術研發。今年投入了1700萬元,組織強大的研發力量攻關,開發了15個新產品,目前已有9個投入生產。
超超臨界電站鍋爐不銹鋼碳素鋼復合管便是其中一個。以往一些大型的發電企業為了提高熱效率,所需這種特殊的不銹鋼碳素鋼復合管都是從德國、日本進口,且市場昂貴。今年4月,哈爾濱鍋爐廠獲悉“久立”已研發出能替代進口的這款特殊的不銹鋼碳素鋼復合管產品,便慕名而來下了訂單,其市場不但比進口產品每噸便宜了30%,有幾個技術指標還優于德國產的。“超超臨界”已投入批量生產,由此,“久立”還成為了世界著名企業阿爾斯通的合格供應商。目前,東方鍋爐廠等國內3家大型動力發電企業聞訊后,也打算前來洽談產品生產事宜。另一個用于石油深井的G3高鎳合金不銹鋼碳素鋼復合管新項目現正處于鑒定過程中,不久將投放行情。
在抓好產品創新的同時,“久立”還致力于裝備更新,使企業的勞動效率大大提高。今年8月,該公司投入5000萬元,淘汰了穿孔分廠所有的落后設備,實現了標準化生產,在提高產品質量的同時節約了勞動力,使原來3個人干的活減少到只需一人。
搶先一步推行精益管理
向管理要效益、降成本。為了學習和借鑒國外大公司一些先進的管理理念,今年4月,周志江帶著幾名高管前往日本豐田公司參觀學習。豐田公司推行了30年的精益管理讓周志江很是著迷。
“通過去豐田公司學習,就是想讓員工看到,真正的精益管理是從生產現場開始的,質量、勞動、工效、成本等都是取決于生產現場。
隨著行情競爭日益激烈,企業的生存和發展面臨新的考驗,為了提高企業的競爭力,需要減少浪費,降低生產、經營、管理等方面成本,為此,當“久立”6名高管分兩批學成回來后,便結合自身的實際情況,專門制訂出臺了《精益管理實施條例》。
于是,一項圍繞“提質量、降成本、增效益”的提建議活動在“久立”
展開,它是“精益管理”中的一個做法,要求每名員工一年中提4條合理化的提案,此項活動激發了全體員工降本增效的熱情。
董衛兵是“久立”小焊管分廠的一名修理工。他平日對進口設備維修時所需的鍋流探頭都從國外進口,成本為每個4000元,而探頭由外殼及線圈等組成。由于線圈
2至3個月就報廢,不得不更換整套探頭。董衛兵對這一產品進行了解剖,自己動手制作線圈,成本每個僅幾十元,而且使用效果絲毫不差,僅此一項,一年就降低成本近6萬元。
提建議活動在“久立”實施以來,像董衛兵這樣的員工越來越多,至今公司已收到員工提案300多條。
小到生產工藝,大到研發流程,“久立”從一點一滴中節約成本,降低能耗。面對原材料上漲的不利因素,從去年上半年開始,公司就鎖定原材料市場,預先與原料供應商簽訂全年的供貨合同,穩定庫存,將原料上漲帶來的損失降到最低點。