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邯鋼煉鐵部3200立方米高爐推行三鐵口出鐵模式
作者:admin    發布于:2013-12-22 14:27 Sunday
近期,河北不銹鋼復合管護欄集團邯鋼煉鐵部3200立方米高爐借鑒同行業企業先進操作方法,將傳統的對角雙鐵口出鐵模式,改為三鐵口出鐵模式。此舉不僅減少了耐材使用量,而且活躍了爐缸,保證了爐況順行。

該高爐以往采用的對角雙鐵口出鐵為兩用兩備,此模式雖然備用鐵口充足,具備隨時倒場條件,但兩備用鐵口方向爐缸長時間不出鐵,沒有渣鐵流沖刷,處于死區狀態,容易造成爐缸工作停滯。同時,每次倒場時,新鐵口較淺、碎焦多易卡鐵口,造成渣鐵不能出凈,這降低了高爐透氣性,影響爐況。

為此,該高爐組織人員學習同行業企業先進經驗,并認真查閱大量資料,制定了三鐵口出鐵新模式。同時,他們針對倒場期間所有可能遇到的問題,開展模擬演練,保證順利轉換出鐵模式。具體實施過程是,該高爐在1號、3號鐵口對角出鐵的基礎上,首先加入4號新鐵口,待4號鐵口進入正常出鐵狀態后,退出3號舊鐵口,加入2號新鐵口,最后在2號鐵口正常后,退出1號鐵口。

在倒場過程中,該高爐始終保證有兩個正常鐵口出鐵,確保渣鐵及時排凈,減少爐內渣鐵儲存量,實現爐況平穩過渡。為提高三鐵口出鐵穩定性,該高爐逐步摸索新模式下的操作規律,在對角兩鐵口出鐵情況下,采用負間隔出鐵;在相臨鐵口夾角小的情況下,采用零間隔或正間隔出鐵,最大限度減少爐內渣鐵儲存量。

經一個月試運行,目前該高爐三鐵口出鐵模式運行穩定,逐步解決了主溝碳包間隔時間長、易凝固等問題
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