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首鋼特鋼板材公司多種產品規格實現批量生產
作者:admin 發布于:2020-10-8 4:21 Thursday
今年以來,特鋼板材公司發揮兩臺單機架軋機各自的優勢,組織超壓下軋制生產,開拓原料市場,提高自主創新力。 特鋼板材公司年初明確了堅持以質量效益為中心,以冷軋、鍍鋅和彩涂三條線貫通為主線,確定了公司產品的定位。然而由于原料供應不足,時常出現待料停產狀態。為此,板材公司從內部挖潛入手,確定了通過拓寬軋制品種規格求發展,同時主動與有關廠家多次進行帶料加工業務洽談,最終確定了冷軋板加工冷硬板的試軋工作方案。 冷軋板加工冷硬板,板材公司認為雖然冷板加工產品厚度在0.18毫米至0.2毫米之間,沒有成熟的經驗和技術,但具備了超壓下軋的能力。冷板加工干好了,就是自主創新能力。為此,在方案實施中,該公司精心精細抓好每一個環節,一是抓好試軋前各項準備工作。試軋前該公司組織召開了冷板試軋攻關專題會議,對試軋可能出現的問題進行了反復的討論,制定了試軋具體措施,將乳化液的狀態和軋輥的配對進行了精心調節,確認了軋輥狀態。二是抓好精心操作,及時調整工藝方案。由于包鋼的這兩個退火卷內徑都是508毫米,而開卷機內徑要求是610毫米,因此不能按常規的操作方式軋制。該公司就組織專業人員修改了常規的軋制表,改動了PLC程序,采用出口卷取機反向穿帶,克服了這一難題。由于冷板試軋沒有成熟的變形抗力模型,因此各道次的軋制力、彎輥力和張力等壓下分配難度很大,一旦預設定不準,很容易造成斷帶和軋裂。針對這一難題,該公司積極查找資料,并借鑒前期的生產經驗,確定了一套完整可靠的參數預設定方案。在第一卷的第一道剛啟速軋制時,中浪很大,板形不好控制,該公司手動調整彎輥及張力,完成了成品厚度0.2毫米的軋制,邁出了創新的第一步。三是及時總結經驗,不斷改進試軋工藝。針對試軋第一卷后發現產品存在邊浪現象,認真總結,從壓下分配、乳化液濃度、軋輥直徑入手,重新調整試軋方案,保證了試軋順行。在第二天試軋中采取5道次軋制,軋制成品厚度0.2毫米,成品判為A級品,產品質量明顯提高。在組織第二批6個退火卷試軋工作中,摸索調整了板形曲線及竄輥位置,重點解決成品卷邊浪和雞心這一難點,經過不斷改進,使軋制調整達到了自動狀態,從第二卷至第六卷他們軋制成品厚度達到了0.18毫米,最終取得軋制成功?產品判定為A級品。今年二季度,冷軋產品市場再次遇到嚴冬,所用的上游產品原料卷與成品銷售價格倒掛,差價最少也在100元左右。原料還沒投入生產就賠錢!板材公司如何絕處逢生?組織大家算細賬、挖潛力,配合經營部門在提高成品售價方面想辦法、做文章,大膽提出采用2.5毫米板卷替代2.3毫米軋制出同一規格產品的工作設想,并積極組織超壓下軋制攻關。為保證新規格鋼卷試軋工作的順利進行,該公司成立了攻關小組并進行了分工,制定出合理的軋制表,每一道工序都是精細了又精細,相繼完成了用2.3毫米原料軋制到成品0.35毫米,0.32毫米,0.3毫米規格,用2.5毫米原料軋制到成品0.4毫米規格,用2毫米原料軋制到成品0.23毫米規格的試軋工作。經過一系列的攻關,上述試軋的產品規格目前均已實現了批量生產,進一步提高了產品的附加值,先后軋制超壓下成品35898.295噸,按噸鋼差價300元計算,可增加差價空間1076.94萬元。上半年完成產量71116噸?超計劃19噸?其中產品規格厚度在0.4毫米以下的產品達到53572.475噸,占上半年產品總量的75.33%,遠遠超出了設計水平。 | |