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酒鋼煉軋廠煉鋼工序有效破解指標(biāo)難題
作者:admin 發(fā)布于:2024-7-26 4:26 Friday
隨著煉鋼成本消耗計(jì)劃目標(biāo)值不斷降低及品種鋼產(chǎn)量逐步增加,煉鋼成本和消耗兩大指標(biāo)的控制難度也越來(lái)越大,針對(duì)這一重點(diǎn)難題,煉軋廠煉鋼工序不斷探索,尋找有效途徑,取得成效。
煉鋼工序結(jié)合2009年生產(chǎn)情況和當(dāng)前外圍、內(nèi)部生產(chǎn)條件,從合理調(diào)整轉(zhuǎn)爐裝入鐵水廢鋼比入手,在廢鋼消耗與轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡、金屬料吹損、爐況以及鋼水終點(diǎn)控制之間尋找平衡點(diǎn),達(dá)到廢鋼、生鐵與鐵水的最佳配比,為降低鐵耗創(chuàng)造條件。同時(shí),根據(jù)鐵水中Si、S含量,調(diào)整入爐廢鋼結(jié)構(gòu),細(xì)化不同鐵水、廢鋼的入爐料,避免鋼水過(guò)氧化,重點(diǎn)控制倒?fàn)t頻次、終點(diǎn)C和出鋼溫度,提高一次拉碳率及濺渣護(hù)爐質(zhì)量,減少冶煉過(guò)程噴濺,降低鐵損。目前,不銹鋼復(fù)合管欄桿料耗控制在計(jì)劃值1080kg/t鋼之內(nèi)。
冶煉成本在煉鋼工序成本中占有很大的比重,降低煉鋼工序成本的關(guān)鍵在爐前。工序從鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐冶煉、精煉、澆注等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理,對(duì)重要和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)控、精細(xì)管理、及時(shí)糾偏。對(duì)合金消耗這一影響成本的主要因素,進(jìn)行重點(diǎn)布控,并根據(jù)鐵水成份,分鋼種按計(jì)劃合理配加合金和耐輔材,減少不必要的浪費(fèi)。工序采取在精煉環(huán)節(jié)進(jìn)行合金二次配加法,收效顯著。合金二次配加法,即在冶煉過(guò)程中,對(duì)于上精煉爐的低合金鋼種如Q345B、Q345C、HRB335、HRB400等,在爐前脫氧合金化時(shí)加入總量二分之一的硅錳,到精煉爐后再加另外二分之一硅錳。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,此操作法不僅降低了轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度50℃左右,減少了轉(zhuǎn)爐的供氧量4m3/t鋼,合金回收率也提高了4-10??,每爐鋼硅錳加入量減少了100kg左右,而且降低了轉(zhuǎn)爐的侵蝕速度,減少了耐材的使用數(shù)量和補(bǔ)、護(hù)爐的頻率,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了轉(zhuǎn)爐爐齡。同時(shí),工序還采取精煉爐用普通硅錳替代中碳錳鐵,不僅確保了產(chǎn)品質(zhì)量,硅錳的使用成本也大大降低,僅此一項(xiàng),2009年就節(jié)約硅錳費(fèi)用500多萬(wàn)元。(來(lái)源:酒鋼日?qǐng)?bào))
煉鋼工序結(jié)合2009年生產(chǎn)情況和當(dāng)前外圍、內(nèi)部生產(chǎn)條件,從合理調(diào)整轉(zhuǎn)爐裝入鐵水廢鋼比入手,在廢鋼消耗與轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡、金屬料吹損、爐況以及鋼水終點(diǎn)控制之間尋找平衡點(diǎn),達(dá)到廢鋼、生鐵與鐵水的最佳配比,為降低鐵耗創(chuàng)造條件。同時(shí),根據(jù)鐵水中Si、S含量,調(diào)整入爐廢鋼結(jié)構(gòu),細(xì)化不同鐵水、廢鋼的入爐料,避免鋼水過(guò)氧化,重點(diǎn)控制倒?fàn)t頻次、終點(diǎn)C和出鋼溫度,提高一次拉碳率及濺渣護(hù)爐質(zhì)量,減少冶煉過(guò)程噴濺,降低鐵損。目前,不銹鋼復(fù)合管欄桿料耗控制在計(jì)劃值1080kg/t鋼之內(nèi)。
冶煉成本在煉鋼工序成本中占有很大的比重,降低煉鋼工序成本的關(guān)鍵在爐前。工序從鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐冶煉、精煉、澆注等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理,對(duì)重要和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)控、精細(xì)管理、及時(shí)糾偏。對(duì)合金消耗這一影響成本的主要因素,進(jìn)行重點(diǎn)布控,并根據(jù)鐵水成份,分鋼種按計(jì)劃合理配加合金和耐輔材,減少不必要的浪費(fèi)。工序采取在精煉環(huán)節(jié)進(jìn)行合金二次配加法,收效顯著。合金二次配加法,即在冶煉過(guò)程中,對(duì)于上精煉爐的低合金鋼種如Q345B、Q345C、HRB335、HRB400等,在爐前脫氧合金化時(shí)加入總量二分之一的硅錳,到精煉爐后再加另外二分之一硅錳。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,此操作法不僅降低了轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度50℃左右,減少了轉(zhuǎn)爐的供氧量4m3/t鋼,合金回收率也提高了4-10??,每爐鋼硅錳加入量減少了100kg左右,而且降低了轉(zhuǎn)爐的侵蝕速度,減少了耐材的使用數(shù)量和補(bǔ)、護(hù)爐的頻率,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了轉(zhuǎn)爐爐齡。同時(shí),工序還采取精煉爐用普通硅錳替代中碳錳鐵,不僅確保了產(chǎn)品質(zhì)量,硅錳的使用成本也大大降低,僅此一項(xiàng),2009年就節(jié)約硅錳費(fèi)用500多萬(wàn)元。(來(lái)源:酒鋼日?qǐng)?bào))